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[短篇小說]解密BGA的焊接之謎11:結案
亞力士與馬克及約翰開完會的隔天,機構工程師詹姆士就過來找了亞力士,詢問起使用應變計(strain gage)量測PCB板彎的相關事項。
首先,敲定應變計量測的對象為這次的主角CPU的BGA晶片,而且要安裝四片二軸向的應變計於BGA的四個角落。
其次,不只要模擬車內外冷熱衝擊,也要模擬產品放在車子座位上被屁股壓到時的應力變化,最重要的是要動態量測裸機摔落時的應力作用,這就是比較麻煩的部分了,因為每一個軸向的應變計都需要拉出2條導線來連接到應變量測主機,而一片雙軸向的應變計就需要拉出4條導線,也就是為了量測一個BGA晶片就需要拉出16條導線,而且產品摔落時也很難預測其滾落的距離,這就可能會拉扯到這些導線而造成脫落,使得量測失敗。所以,導線必須留出足夠的長度,最好還要預留出一些長度以避免意外;在導線引出產品的地方則要加強固定,以避免導線拉扯到量測點或是與主機的接點上,可以考慮在導線上打結來卡住機殼,或是使用黏膠或環氧樹脂來固定導線於機殼上;另外,也要限制裸機摔落時可以滾動的距離,可以用紙箱或是泡棉將周圍圍起來。因為主要目的是動態量測裸機摔落時的應力作用,以作為產品改善前後的對照參考,不一定需要完全遵守裸機摔落的條件。
▼應變量測的結果(非當事圖片)
兩個星期後,事件塵埃底定,RD做完實驗,確認在BGA加點Underfill可以有效改善焊錫破裂問題,所以發行ECO(Engineer Change Order)將Underfill材料加到BOM材料清單中,並要求即刻從WIP開始執行點Underfill的對策,並要求記錄執行後的第一個序號。
▼改善示意圖(非當是案例)
建議延伸閱讀:[案例]BGA錫球開裂不良,利用應變計確認機構設變對策前後改善狀況
另外,在裸機摔落過程中也確實發現PCB的板彎變形嚴重,在機殼的地方貼上高密度泡棉後改善不明顯,而在機殼上多長出一根十字型的塑膠立柱來頂住PCB,雖然有效果,但效果有限,看來連塑膠殼的強度也不敵裸機摔落時所造成的板彎,但是RD還是決定要對塑膠殼做設計變更導入立柱以為雙重保險,不過塑膠殼的設計變更則為Running Change,也就是消化庫存後導入,這樣可以減少庫存報廢,不過特別要求要清查目前塑膠機殼的庫存量。
系列文章:
- [短篇小說]工程師的困境:解密BGA的焊接之謎01
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎02:開棺驗屍(拆機檢查)
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎03:2D/2.5D/3D-X光檢查
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎04:NWO/HIP/切片/紅墨水
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎05:細數台灣實驗室
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎06:IMC是什麼
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎07:焊錫破裂應力來源
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎08:討論IMC切片報告
- [短篇小說]解密BGA的焊接之謎09:加強焊錫強度的短暫對策
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